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  • 采用活性污泥法處理印染廢水

    關(guān)鍵詞:
    日期:2011年1月22日 來源:佰科

    采用活性污泥法處理印染廢水

     

     

    紡織印染廢水的污染物主要是棉毛等紡織纖維上的污物,鹽類、油類和脂類,以及加工過程中投加的各種漿料、染料、表面活性劑、助劑、堿等。采用的主工藝:“格柵 + 調(diào)節(jié)池 + 厭氧池 + 好氧池   沉淀池 + 消毒池”。運(yùn)用接種、培養(yǎng)、馴化同步進(jìn)行的方式進(jìn)行調(diào)試,在1個(gè)月內(nèi)能順利培養(yǎng)出良好的活性污泥,3個(gè)月后能順利達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。                                 

    ⑴ 把整個(gè)調(diào)試過程分為兩個(gè)階段:                                          

       D1階段:印染廢水成份十分復(fù)雜,沒有完全相同的兩種廢水,盡管我們接種相類似廢水處理站的活性污泥,但接種過來的微生物細(xì)胞內(nèi)各種酶系統(tǒng)對新廢水還需要一個(gè)適應(yīng)過程。微生物經(jīng)過適應(yīng)期后,細(xì)胞開始分裂,微生物開始增殖,微生物細(xì)胞按幾何倍數(shù)增加,經(jīng)細(xì)菌增殖旺盛后,細(xì)菌大量繁衍增殖,廢水中的營養(yǎng)料被大量耗用,營養(yǎng)料又逐步成為細(xì)菌增殖的限制因素。當(dāng)在曝氣池內(nèi)殘存有機(jī)污染物(BOD5)較低,有機(jī)物與細(xì)菌的數(shù)量的比值(F/M)較低時(shí),活性污泥才能得到很好的形成。因此,在調(diào)試的D1階段,采用間歇運(yùn)行,接種占池容15%的印染廢水廠活性污泥,悶曝1天后,在控制調(diào)節(jié)池水溫底于42℃,PH在6 ~10的條件下 ,進(jìn)水和曝氣間歇運(yùn)行,每天的進(jìn)水量為設(shè)計(jì)總量的40%,曝氣量為正常運(yùn)行時(shí)的25%。印染廢水的可生化性較低, 廢水中的營養(yǎng)料不足以維持活性污泥微生物的繁殖、增長。每天都向厭氧池、好氧池投加碳源(投加量:使厭氧池、好氧池內(nèi)的BOD5增加200mg/L)。氮、磷的投加量:厭氧池按BOD5∶N∶P =300∶5∶1的比例投加,好氧池按BOD5∶N∶P =100∶5∶1的比例投加。間歇進(jìn)行時(shí),沉淀池內(nèi)的污泥量較少,全部回流至好氧池。間歇運(yùn)行20天后,好氧池內(nèi)出現(xiàn)沉淀性良好的活性污泥絮凝體。污泥濃度達(dá)1000mg/L 。                            

      第二階段:在活性污泥處理系統(tǒng)中,有機(jī)污染物從廢水中去除過程的實(shí)質(zhì)就是有機(jī)污染物作為營養(yǎng)物質(zhì)被活性污泥微生物攝取、代謝與利用的過程。也就是所謂的“活性污泥反應(yīng)”的過程。這過程的結(jié)果是廢水得到凈化,微生物獲得能量合成新的細(xì)胞,使活性污泥得到增長。經(jīng)過間歇運(yùn)行后,沉淀性能良好的活性污泥絮凝體的形成,活性污泥微生物量的增加,為生化系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行創(chuàng)造了條件,開初以日處理總量的50%連續(xù)進(jìn)水,在連續(xù)運(yùn)行的過程中,污泥的增長主要受污泥負(fù)荷(F/M)的影響,F(xiàn)/M過低,活性污泥微生物因缺少營養(yǎng)料而解絮、老化,不利于活性污泥的增長。F/M過高,菌膠團(tuán)解絮成游離細(xì)菌,同樣不利于活性污泥的增長。因此,控制好氧池內(nèi)的F/M至關(guān)重要,我們把好氧池內(nèi)的F/M控制在400mg/LBOD5/mgMlss·d,利用變頻器控制好氧池出水DO為3mg/L。厭氧池內(nèi)的污泥自身增長很慢,為加快厭氧池內(nèi)的污泥濃度,每天向厭氧池內(nèi)回流占厭氧池容5%的好氧活性污泥,厭氧池內(nèi)的BOD5控制在300~400mg/L,沉淀池內(nèi)的活性污泥除少量回流至厭氧池外,都回流至好氧池內(nèi),回流量以Q1=Q·SV30/(1-SV30) 為理論指導(dǎo)(Q1為污泥回流量、Q為進(jìn)水量),靈活運(yùn)用,隨著活性污泥濃度的增加,在滿足污泥負(fù)荷(F/M)的條件下,逐漸增加進(jìn)水量。連續(xù)運(yùn)行3個(gè)月后,日處理廢水達(dá)到設(shè)計(jì)量,厭氧池內(nèi)的污泥濃度高達(dá)10 Kg/m3,色度去除率高達(dá)70%,COD、BOD去除率達(dá)30%以上,PH:在6.8~7.5。好氧池內(nèi)的污泥濃度達(dá)3.5 Kg/m3,SVI=200~300,COD、BOD去除率達(dá)85%以上。沉淀池出水的COD<100mg/L、BOD<20mg/L、SS<30mg/L、PH:7~8、色度:40倍以下。                                                             

    ⑵ 調(diào)試過程中遇到的問題及解決方法                          

    ① 污泥膨脹:污泥膨脹一般體現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是好氧池內(nèi)的污泥負(fù)荷較底,絲狀菌的比表面積比菌膠團(tuán)大,在營養(yǎng)料受到限制和控制的狀態(tài)下,比表面積大的絲狀菌在取得底物的能力方面要比菌膠團(tuán)微生物強(qiáng),結(jié)果在曝氣池內(nèi)絲狀菌的生長占優(yōu)勢,導(dǎo)致污泥膨脹。解決辦法:適當(dāng)增加進(jìn)水量、減少好氧池內(nèi)的污泥量、向好氧池內(nèi)多補(bǔ)加碳、氮、磷。二是好氧池內(nèi)的污泥負(fù)荷較高,很容易造成好氧池缺氧,在缺氧的條件下,有利于絲狀菌的優(yōu)勢生長,導(dǎo)致污泥膨脹。解決辦法:增加好氧池的污泥濃度、曝氣量,適當(dāng)減少進(jìn)水量。                

    ② 沉淀池大塊污泥上浮:沉淀池出現(xiàn)大塊污泥上浮,上浮污泥帶有淡鐵銹色、不臭、并附有小氣泡,經(jīng)分析為污泥反硝化所至。解決辦法:加大回流比、縮短泥齡、增加污泥負(fù)荷、多排泥。

    關(guān)鍵詞:PAM、聚丙烯酰胺、絮凝劑、水處理藥劑、造紙分散劑、凈水絮凝劑

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